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  • 压缩空气含水率高的原因危害及治理措施

    发表时间:2023-06-13

    在夏季进行空气压缩过程中,由于夏季户外空气比较潮湿,含水量较大,一般测试结果为60%,甚至比这一数值还要高,因此在压缩时导致空气含水量较高。除此之外,使用压缩机压缩空气后,经过压缩的空气温度迅速上升,压缩后的空气需要传输到使用车间内,但是在传输过程中空气温度下降,当温度降低之后,饱和蒸气压力减少,会析出大量的冷凝水,在继续使用过程中,冷凝水将会阳塞气动部件,还会引发阀门、管道等锈蚀。企业进行相关产品生产过程中,会接触压缩空气,空气中的水分间接、直接的和半成品、成品接触,由此口见,当压缩空气含水量超过规定标准之后,将会直接影响空气的含水率。如果在冬季运行空气的湿度发生变化,湿度不稳定,工作人员对各个定时排水阀调整不及时,不能及时调整排水时间,导致各个过滤器内的积水增大,进而在循环工作中,将这些水再次带入到压缩空气中。压缩空气含水率高的治理措施分析

    1、分析空压机堵塞的治理措施在空压机使用过程中,为了避免过热引发安全事故,延长设备的使用寿命,在其内部安装了热交换器,可以有效降低主机排气温度的。热交换器主要分为后冷却器和中冷却器。空压机冷却器是否阻塞要进行检查,如果冷却器水气温差较大,那么说明空压机冷却器已经被阻塞。对于中冷却器而言,如果其堵塞那么循环水进水温度和二级进气温度差小于15摄氏度如果后冷却器堵塞,那么循环水进水温度与空压机排气温度差会小于 15摄氏度。通过研究得知,冷却器阻塞的根本原因就是循环水的硬度过高,或者水中含有泥沙、藻类,如果交换器指标超过规定范围之后,工作人员有必须及时检查循环水的水质,并及时对循环水系统进行清洁,避免出现故障。

    2、干燥机、空压机制冷没有达到要求:在正常工作中,干燥机和空压机使用时间很长,如果交换器内壁结垢、出现漏氟等,导致制冷能力达不到规定要求,那么压缩空气过程中,冷冻不能大幅度降低,排放的冷凝水过少,压缩空气含水率过高。因此在日常检查时,要求压缩机吸气压力在0.038MPa-0.046MPa范围,压力露点为2-12摄氏度之间,当实际值超过这一范围后,有必要维修压缩制冷系统。

    3、后冷却器前后温差小:一般在正常工作状态下,后冷器前后温度差值在5℃以上,压缩空气进入干燥机前,有必要进行降温处理,保证干燥机处理空气的效果,日常保养工作要到位,尤其是对后冷却器保养,通常要求每小时进行一次冷凝水的排放,对后冷器要求每月清洁一次,注意重点清洁其锈渣,除此之外,当后冷器停止运行之后,将循环水排放干净,避免水在后冷器中出现严重的锈蚀。如果后冷却器的温差过小时,表明后冷却器热交换效果没有达到规定要求,有必要清洗或维修冷却器。如果后冷却器的使用时间较长,虽然进行了反复清洗,但是没有达到理想的效果时,相关技术人员可以结合实际情况,有针对性的对后冷器进行改造,提高其工作效能。这一企业人员对电磁阀阀体进行设计改造,对比后冷器电磁阀、空压机中冷器的通径,对比二者的堵塞情况,得到数据为后冷器电磁阀阀体的通径是4mm,并对阀体内表面做了光滑处理,绘制处了改进之后的阀体图纸。使用不锈钢材料进行阀体加工,阀体的线圈挡板槽内壁、连接管道内壁和两水管连接槽内壁分别涂一层特氟龙涂层,提高光滑度,有效防止出现堵塞问题。将其安装到空压机排水系统中,使用中持续对其进行观察,通过多次工作经验总结,发现清洗和达到理想的效果,对于冷却器的内部管束而言,技术人员选用了铜材料,具有导热性强的特点;对于冷却器的外壳而言,选用了不锈钢材料,能够很好的提高换热效率,在此基础上,还可以有效避免冷却器内壁出现锈蚀问题。在运行过程中导致含水率高有很多原因,利用技术手段就可以判断冷凝水增加的原因,通过技术改造的方式,降低压缩空气中的含水率,为气车间提供稳定的压缩空气。

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